Al colocar las piezas del eje 2 sobre las que ya tenemos, vemos que no se mueve bien. Tras analizar los motivos, vemos que hay dos principalmente:
Rozamiento en el fin de carrera
Esto es porque por culpa de las soldaduras inferiores, choca con la pieza soporte que hemos añadido a la base y lo deja más levantado.
Debemos modificar la pieza de soporte para hacer sitio a esas soldaduras. Haremos una sugerencia en el foro para futuras mejoras. Ahora lo que hacemos es (un poco chapuceramente) coger un soldador y abrir unos huecos para esas patillas.
Con esto ya queda el fin de carrera bien colocado y no roza la pieza superior.
Rozamiento en el engranaje motor
Tras enviar una consulta al foro, vemos que tenemos dos problemas: el motor escogido es pequeño, es de 34 mm, y debería ser de 40 mm. Seguramente lo cogimos por equivocación.
Además la rueda dentada es grande, quizás por las tolerancias de la impresora 3D. En el foro, el diseñador Ángel nos facilita la modificación de dicha pieza. Apuntamos el enlace a esa entrada en el foro:
https://groups.google.com/forum/#!topic/thor-opensource-3d-printable-robotic-arm/f6iyqZkp6yQ
Modificamos la rueda con un módulo de 1,9 mm y la reimprimimos. En una primera prueba parece que el eje se mueve con más suavidad.
Aprovechamos la circunstancia y colocamos un ventilador en la base, que se nos había olvidado.
Al colocar la pieza móvil sobre esta base se nos presenta otro problema, aunque de menor importancia. La solapa que va alojada entre los terminales del fin de carrera y que sirve para detectar la posición inicial no es lo suficientemente opaca y el detector no la detecta bien. Lo que se nos ocurre rápidamente es pintarla para hacerla más opaca. Tras tres capas de pintura, ya funciona bien.
Ahora colocamos las piezas iniciales del segundo eje.
Por último, conectamos la controladora RAMPS de nuevo y hacemos una prueba de movimiento, que se puede ver en el vídeo siguiente:
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