abril 8, 2019

BCESTO – Montaje de la estructura

Empezamos a montar la estructura de nuevo, para terminar de ajustar piezas y barras. Como es una estructura tan voluminosa, tenemos que montarla y desmontarla[...]
Read More »

abril 8, 2019

RUBIKO-Problemas con el transformador

En los últimos días hemos tenido varios problemas de movimiento de los servos: se mueven a veces poco, a veces nada. Tras investigar un poco el problema[...]
Read More »

abril 8, 2019

SUMOBOT-Placa de conexiones

Necesitamos un sistema para hacer las conexiones necesarias para todo el robot: servos, pila, motores, Arduino. Usar fichas de conexión no es lo mejor[...]
Read More »

abril 7, 2019

PIANOXL – Amplificador terminado

Hemos soldado todos los componentes a la placa del amplificador y le hemos añadido unos cables para conectar a la RPi y a los altavoces. Amplificador[...]
Read More »

abril 6, 2019

SUMOBOT-Plataforma de batallas

Se va acercando la fecha de la feria, y aunque a los robots le quedan detalles por resolver, tenemos que preparar el ‘tatami’, la base para[...]
Read More »

abril 5, 2019

RELOJB-Colocación de la electrónica

Para que el reloj quede más estético, vamos a colocar toda la electrónica escondida debajo de la base. Para eso hemos puesto conectores en ángulo[...]
Read More »

abril 3, 2019

RELOJB-Últimos retoques

Vamos a colocar los números de las horas y minutos, para que sea más reloj. El diseñador propone imprimir las placas con los números y pintarlos,[...]
Read More »

abril 3, 2019

BCESTO – Prueba de los marcadores

Como ya tenemos los marcadores preparados, todos los dígitos, procedemos a probar si funcionan. Conectamos un dígito a una placa Arduino y le cargamos[...]
Read More »

abril 3, 2019

SUMOBOT-Ultimar el montaje del robot a control remoto

Habiendo por fin terminado el montaje del mando, junto con el bluetooth del mismo y del primer robot, comprobamos que la configuración de ambos elementos[...]
Read More »

abril 3, 2019

Funcionamiento y Arreglos

Hemos conseguido el funcionamiento del eje 1 con casi su totalidad ,se ha arreglado el incidente (rotura de la tira) y hemos combinado 2 cables para que[...]
Read More »

Proudly powered by WordPress and Sweet Tech Theme